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項(xiàng)目管理系統(tǒng)

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亞臨界鍋爐汽水化學(xué)工況優(yōu)化的探討

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摘要: 通過熱化學(xué)試驗(yàn),分析了鍋爐在不同運(yùn)行工況下的汽水品質(zhì)變化規(guī)律,在額定負(fù)荷條件下保證蒸汽品質(zhì)合格的爐水中鹽的最大允許質(zhì)量濃度,以及鍋爐汽水分離裝置的效果,提出了爐水運(yùn)行控制指標(biāo)。
關(guān)鍵詞: 熱化學(xué) 溶解攜帶 爐水 蒸汽品質(zhì)

  作者簡(jiǎn)介:劉世念(1972—),男,廣東梅州人,工學(xué)學(xué)士,助理工程師,研究方向?yàn)樗幚砑胺栏?/p>

  目前,隨著高參數(shù)、大容量機(jī)組的不斷發(fā)展,在電力系統(tǒng)中超高壓、亞臨界鍋爐占了主導(dǎo)地位。為了掌握這類鍋爐在不同運(yùn)行工況下的汽水品質(zhì)變化規(guī)律,考查鍋爐汽水分離裝置的工作效率,監(jiān)測(cè)在額定參數(shù)下制造廠家規(guī)定的汽水指標(biāo),確定保證蒸汽品質(zhì)合格的最佳排污量,對(duì)其進(jìn)行熱化學(xué)試驗(yàn)顯得特別重要。1999年3月對(duì)湛江電廠2號(hào)爐進(jìn)行了熱化學(xué)試驗(yàn)。湛江發(fā)電廠2號(hào)鍋爐目前汽水工況:連續(xù)排污門開度10%,定期排污周期為6 h,爐水控制指標(biāo)SiO2質(zhì)量的濃度ρ(SiO2)<250μg/L,PO43的質(zhì)量濃度ρ(PO43)為0.3~5.0 mg/L,pH=9.0~10。

  1 爐水中鹽的質(zhì)量濃度對(duì)蒸汽品質(zhì)的影響的試驗(yàn)

  11 爐水中鹽的臨界質(zhì)量濃度

  機(jī)組在正常運(yùn)行下,汽包的壓力維持在16.0~17.8 MPa,鍋爐蒸發(fā)量維持在860~1001 t/h,電負(fù)荷維持在260~300 MW,汽包水位維持在(0±20)mm。鍋爐連續(xù)排污和定期排污全部關(guān)閉72 h,因?yàn)檠a(bǔ)給水的水質(zhì)好且此階段凝汽器無(wú)泄漏現(xiàn)象,爐水中鈉和二氧化硅的質(zhì)量濃度上升不明顯。

  利用鍋爐磷酸鹽加藥系統(tǒng),向鍋爐加入鈉鹽和硅酸鹽以提高爐水中鈉和硅的質(zhì)量濃度,確定能維持蒸汽品質(zhì)合格的爐水中鹽的最大質(zhì)量濃度。爐水中鹽的質(zhì)量濃度(以二氧化硅計(jì))與蒸汽中硅的質(zhì)量濃度如圖1所示。由圖1可見,蒸汽品質(zhì)隨爐水中鹽的質(zhì)量濃度的增大而不斷變差,爐水中硅的質(zhì)量濃度在250~350μg/L時(shí),可以保證蒸汽品質(zhì)合格。

  12 蒸汽的溶解攜帶

  1.2.1 蒸汽硅酸鹽溶解攜帶

  隨著壓力的增大,飽和蒸汽也象水那樣能溶解某些物質(zhì)。飽和蒸汽溶解物質(zhì)的能力可用分配因數(shù)來表示,在實(shí)際工作中,常用溶解攜帶因數(shù)來表示飽和蒸汽的溶解能力。

  硅酸的溶解攜帶KSiO2按下式計(jì)算:

  從水解平衡式可知硅酸的攜帶因數(shù)隨爐水pH值的增大而減小。由于鍋爐的運(yùn)行參數(shù)不同,其溶解攜帶因數(shù)也不一樣,所以,通過熱化學(xué)試驗(yàn)可以測(cè)出對(duì)硅酸的溶解攜帶因數(shù)。

  爐水的p H值在9.0~9.5之間,汽包壓力在16.0~18.4 MPa時(shí),飽和蒸汽的硅質(zhì)量濃度與爐水的硅質(zhì)量濃度如圖2所示。利用回歸法計(jì)算圖2直線斜率,得KSiO2=8.7%。

  1.2.2 蒸汽磷酸鹽溶解攜帶

  磷酸鹽在蒸汽的溶解攜帶非常小,其汽水分配因數(shù)隨壓力變化而變化。2號(hào)鍋爐汽包運(yùn)行壓力在14.0~18.5 MPa,磷酸根的分配因數(shù)為0.2×104~1×104左右。由于蒸汽中磷酸根的質(zhì)量濃度非常低,因此采用濃縮方法測(cè)定,即先將飽和蒸汽的水樣濃縮后再檢測(cè)。試驗(yàn)結(jié)果:當(dāng)爐水中磷酸根的質(zhì)量濃度為0.5~3 mg/L時(shí),飽和蒸汽的磷酸根質(zhì)量濃度約為4~20μg/L。

  爐水進(jìn)行磷酸鹽處理的主要目的是將進(jìn)入爐水的鈣鎂離子形成水渣,利用鍋爐的排污使水渣排走。蒸汽總要按一定比例攜帶磷酸根,因此,在凝汽器不泄漏的情況下盡量少加磷酸鹽,以防止汽輪機(jī)結(jié)磷酸鹽垢。

  2 鍋爐運(yùn)行工況對(duì)蒸汽品質(zhì)的影響的試驗(yàn)

  21 鍋爐負(fù)荷及負(fù)荷變化速度對(duì)蒸汽品質(zhì)影響

  汽包水位維持在(0±20)mm,鍋爐負(fù)荷按額定負(fù)荷的70%,80%,90%和100%4種情況變化,同時(shí)分別以30 t/min,60 t/min和90 t/min的速度改變鍋爐負(fù)荷。蒸汽品質(zhì)的變化如圖3所示。

  鍋爐汽包壓力是隨機(jī)組負(fù)荷變化的,機(jī)組負(fù)荷為額定負(fù)荷的100%時(shí),鍋爐汽包的壓力為18.44MPa;當(dāng)機(jī)組負(fù)荷為額定負(fù)荷的50%時(shí),鍋爐汽包的壓力約為14.0 MPa。由于機(jī)組負(fù)荷低時(shí)汽包壓力也低,蒸汽的溶解攜帶少,在汽水分離效果相同的條件下,如果滿負(fù)荷時(shí)蒸汽品質(zhì)合格,則低負(fù)荷時(shí)也能合格,這與試驗(yàn)結(jié)果相一致。

  試驗(yàn)結(jié)果:機(jī)組負(fù)荷在額定負(fù)荷的70%~100%的范圍內(nèi),穩(wěn)定在某個(gè)負(fù)荷運(yùn)行時(shí)對(duì)蒸汽品質(zhì)無(wú)明顯影響,負(fù)荷變化速度在10 MW/min時(shí)對(duì)蒸汽品質(zhì)無(wú)明顯影響,負(fù)荷變化速度在30MW/ min時(shí)對(duì)蒸汽品質(zhì)有影響,飽和蒸汽的二氧化硅質(zhì)量濃度從13.4μg/L上升至14.35μg/L,鈉的質(zhì)量濃度從0.73μg/L上升至0.87μg/L,過熱蒸汽的二氧化硅質(zhì)量濃度從12.6μg/L上升至14.36μg/L,鈉的質(zhì)量濃度基本不變。

  22 鍋爐汽包水位及汽包水位變化對(duì)蒸汽品質(zhì)的影響

  在機(jī)組負(fù)荷維持300 MW左右,爐水采用磷酸鹽加藥處理,連續(xù)排污全部關(guān)閉的條件下,當(dāng)爐水中二氧化硅質(zhì)量濃度在250~360μg/L時(shí),汽包水位及水位變化速度對(duì)蒸汽品質(zhì)的影響見圖4。

 

  汽包水位在-75~+100 mm范圍時(shí),穩(wěn)定的水位對(duì)蒸汽品質(zhì)無(wú)明顯的影響。汽包水位的變化速度在30 mm/min以下時(shí),對(duì)蒸汽品質(zhì)也無(wú)明顯的影響。

  3 試驗(yàn)結(jié)果分析和結(jié)論

  31 汽水分離效果

  蒸汽的污染是由爐水水滴攜帶(機(jī)械攜帶)和爐水中的雜質(zhì)溶解在蒸汽中而造成的。為了減小機(jī)械攜帶所造成的蒸汽污染,本鍋爐的汽包內(nèi)設(shè)有旋風(fēng)分離器、波形板分離器和汽水清洗裝置等,當(dāng)汽水分離裝置有缺陷或者鍋爐運(yùn)行不正常時(shí),機(jī)械攜帶就會(huì)增加。除此之外,影響汽水分離效果的主要因素有爐水濃度、汽包水位和鍋爐負(fù)荷。在汽包水位和爐水中鹽的質(zhì)量濃度過高時(shí),汽包壓力的劇變(負(fù)荷的快速變動(dòng))也容易使汽水分離效果變差,污染蒸汽。

  試驗(yàn)結(jié)果表明,只要給水水質(zhì)合格,爐水的硅質(zhì)量濃度分別控制在300μg/L以下就能保證蒸汽的品質(zhì)合格。汽包水位在-75~+100 mm,汽包水位的變化速度在30 mm/min以下,鍋爐負(fù)荷變化速度在90 t/min以下時(shí),汽水分離效果良好。

  32 鍋爐排污

    機(jī)組在正常運(yùn)行時(shí),爐水中硅和鈉的質(zhì)量濃度低于試驗(yàn)得出的允許值,說明平時(shí)鍋爐的排污過大,增加了汽水損失。在試驗(yàn)過程中,在連續(xù)排污門、定期排污門都關(guān)嚴(yán)的情況下,鍋爐爐水中硅和鈉的質(zhì)量濃度濃縮速度小。實(shí)際上,只要鍋爐給水的硅質(zhì)量濃度不大于20μg/L(絕大部分時(shí)間小于15μg/L),凝汽器不泄漏,即使鍋爐連排門全關(guān),蒸汽品質(zhì)都能在長(zhǎng)時(shí)間保證合格。但為了降低爐水中鐵的質(zhì)量濃度和水冷壁的結(jié)垢速度,總排污率控制在0.3%~0.5%,定期排污周期控制為24 h。

  33 爐水運(yùn)行控制指標(biāo)

  a)當(dāng)爐水采用磷酸鹽處理時(shí),鍋爐爐水允許的硅質(zhì)量濃度為300μg/L。在機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),爐水的硅質(zhì)量濃度控制在250μg/L以下。

  b)汽包水位控制在-75~+75 mm的范圍內(nèi),汽包水位變化速度小于30 mm/min。

  c)在負(fù)荷的穩(wěn)定或負(fù)荷以10 MW/min的速度變化的工況下,蒸汽品質(zhì)較穩(wěn)定,基本不受負(fù)荷的影響;當(dāng)機(jī)組負(fù)荷以30 MW/min的速度變化時(shí),蒸汽品質(zhì)有明顯變化,飽和蒸汽的鈉質(zhì)量濃度、硅質(zhì)量濃度有所上升,但仍在合格范圍內(nèi)。因此,機(jī)組負(fù)荷變化速度控制在小于30 MW/min的范圍內(nèi)。

  d)在額定負(fù)荷下蒸汽大約按爐水濃度的0.01%攜帶磷酸根,為了防止過熱器和汽輪機(jī)結(jié)磷酸鹽垢,在機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),爐水中的磷酸根質(zhì)量濃度最好維持在低限。在凝汽器不泄漏的情況下,爐水中磷酸根的質(zhì)量濃度控制值為0.3~1 mg/L。

發(fā)布:2007-07-29 11:52    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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