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水泵變頻調(diào)速技術(shù)研究與應(yīng)用
1、前言
大慶石油管理局供水公司每年耗電費用約占供水總成本費的30%左右,而其中輸配水環(huán)節(jié)的電費約占總電費的70%左右,因此,如何調(diào)整好外輸泵的日常運行,使輸配水噸水電耗保持在一個較經(jīng)濟合理的范圍內(nèi),是節(jié)能工作的重點。我們始終積極探索,認(rèn)真研究,采取有效措施來解決這個問題。 2、問題的提出 公司龍虎泡取水廠位于龍虎泡北岸,日取水能力為50萬立方米/日。當(dāng)初設(shè)計時,考慮到中長期規(guī)劃和最不利水量、水位情況,選擇了兩種機組泵型,一種為電機1400KW/10KV,取水泵900HR(H62米,Q6360立方米/小時),另一種為電機900KW/10KW,取水泵700HR(H62米,Q3900立方米/小時)。取水廠的二級泵站——中引水廠的一、二期工程設(shè)計供水量為50萬立方米/日。由于油田限產(chǎn),外網(wǎng)用水量逐年下降,目前取水廠實際輸水量只有25-30萬立方米/日,泵的總流量Q僅為10400-12500萬立方米/小時,輸水管線水頭損18—20米,而泵的銘牌揚程為62米,若要泵壓降到與管網(wǎng)阻力相當(dāng),則機泵就會超負(fù)荷運行。因此,取水廠只能靠調(diào)整出口閘門來控制泵壓,使水泵能在高效區(qū)運行。如此運行不僅增大了閘門的水頭損失,浪費了大量電能,而且如果閘門節(jié)流調(diào)整不適當(dāng),機泵就很容易偏離高效段或超載運行,導(dǎo)致機泵的故障率增高, 縮短了機組的使用壽命,近兩年機泵已經(jīng)累計維修10余次,消耗維修費100余萬元。中引水廠是公司生產(chǎn)大戶,對能否確保油田用水起著舉足輕重的作用,因此,龍虎泡取水廠輸水泵的技術(shù)改造勢在必行。 3、變頻改造方案的初步計算和論證 一般情況下,泵都在額定工作條件下,按最佳工作條件設(shè)計操作。如圖1所示為泵的典型的工作曲線,AB是泵的性能曲線,與額定系統(tǒng)壓力曲線OB相匹配,在B點可以得到額定壓力下的額定流量,在該點泵有最高的效率,關(guān)閉閥門可控制流量,當(dāng)流量減小時,泵分別工作在P、Q、R、S點,此時泵需要在很高的壓差下工作,因此泵的的能量輸出比實際系統(tǒng)需要多得多,多余的能量在閥上表現(xiàn)為熱量損耗,并被液體流動時帶走。用泵的輸出能量除以泵的效率,可以求得對泵的總輸入能量。調(diào)節(jié)泵出口閥開度來減小流量,能量損失相當(dāng)大。 利用變頻器調(diào)速,可使電動機驅(qū)動泵變速運行,泵的特性曲線與系統(tǒng)在任何流量下的需要相匹配,流量與電機轉(zhuǎn)速成正比,產(chǎn)生的壓差與轉(zhuǎn)速度的平方成正比,如圖2所示,無級變頻調(diào)速后可得到AB—CD無數(shù)條水泵特性曲線,管路特性曲線與ABDC形成的陰影帶任何一個交點,都可作為工況點與外網(wǎng)水量變化相適應(yīng),在較小的揚程下達(dá)到P、Q、R、S點所對應(yīng)的流量,而且只損失很少的能量,其節(jié)能效果相當(dāng)可觀。 對于同一臺葉片式水泵有如下規(guī)律: Q1/Q2=n1/n2 H1/H2=(n1/n2) 2 N1/N2=(n1/n2 ) 3 龍虎泡取水廠1#、3#、6#泵均為進(jìn)口大泵,其電機轉(zhuǎn)速分別為748 r/m,745 r/m,750 r/m。 如果3#泵調(diào)速到500 r/m,則其流量、揚程及功率參數(shù)如下: Q原/Q變=n原/n變 =748/500=1.496 Q變=4251.3立方米/小時 H原/H變=(n原/n變) 2=1.496 2 H變=28.59米 N原/N變=(n原/n變) 3=1.496 3 N變=412.2千瓦 如果調(diào)速到550r/m,則Q=4663立方米/小時,H=34米,N=547千瓦,調(diào)速后泵參數(shù)基本適合目前工況。當(dāng)然,以上計算是在假定系統(tǒng)的管路特性曲線不變的情況下進(jìn)行的,安裝變頻調(diào)速設(shè)備后,泵出口閥門可以全部打開,系統(tǒng)的管路特性曲線將向外偏移,那么調(diào)速后的泵運行參數(shù)更有可能滿足實際工況的要求,因此,可確定此方案為可取。 4、變頻調(diào)速方案的節(jié)能估算 水泵的耗能計算公式為:P=(K×H×Q)/ η K:為裕度系數(shù) η:效率 假設(shè)水泵的實際壓力由目前的5.8公斤調(diào)速降至2.5公斤,且流量不變,則P25/P58=25/58=43%,即功率消耗理論上比原來減少1-43%=57%。按電費0.41元/度,電機效率為0.95,運行330天/年,則原來年耗電電費為(1400KW×24×330×0.41)/0.95=478萬元。 變頻調(diào)速降至2.5公斤后,年耗電電費為:478×43%=205.54萬元,年節(jié)省電費為478-205.54=272.5萬元。初步看來節(jié)能效果相當(dāng)可觀。 5、方案確定 考慮到中引一泵的實際條件,經(jīng)過認(rèn)真計算,論證,多方面考察,眾多廠家的比較,我們決定安裝北京利徳華福公司生產(chǎn)的高壓大功率變頻器。該變頻器各項性能指標(biāo)滿足水泵工藝要求,可靠性較高,且改造時間短、見效快。 具體方案為關(guān)閉一期和二期之間的聯(lián)絡(luò)閥門,二期管網(wǎng)獨立運行,變頻器采用一帶一方式拖動6#泵,6#泵故障時,可投入工頻運行。工頻/變頻的切換通過旁路柜手動切換。而且,工頻和變頻切換有電氣聯(lián)鎖和PLC的邏輯互鎖,能保證機組安全運行。恒壓控制,閉環(huán)運行,二期管網(wǎng)壓力為0.1MPa;采用閥門聯(lián)動自動控制,具有冷卻水流量檢測保護(hù)功能。 6、改造后,6#泵高壓變頻調(diào)速裝置試運行情況 2002年1月6日,北京利徳華福技術(shù)人員和取水廠的有關(guān)人員對6#泵的變頻調(diào)速裝置進(jìn)行了試運,試運行情況如下: 為保證試運期間中引水廠的穩(wěn)定運行,我們事先通過調(diào)度通知變電所和中引水廠作好試運行準(zhǔn)備。先停運7#泵,關(guān)閉3#泵和6#泵之間的匯管連通閥門,調(diào)整好3#泵的運行,一期出口閥開度仍保持12%不變。把6#泵的變頻器頻率設(shè)定為37赫茲,開啟6#泵,待運行穩(wěn)定之后,二期出口閥門開到70%,然后觀察頻率分別為35赫茲、33赫茲、30赫茲、28赫茲時水泵裝置的的運行狀態(tài): 試運之后,我們設(shè)定頻率為30赫茲開環(huán)運行,并安排水廠值班人員單獨作好6#泵運行記錄。通過幾天的運行,變頻器運行穩(wěn)定,功能齊全,操作簡便,完全滿足實際工況要求,達(dá)到了預(yù)期的設(shè)想結(jié)果。 7、改造后的節(jié)能檢驗 節(jié)能效果最終要用儀表檢驗,最直接可靠的方法是用電度表測量變頻改造前后的能耗加以比較。 原來3#、6#泵工頻運行,取2001年8月1日——20日的運行記錄計算: 總用電量:1,214,700千瓦時; 總供水量:5,887,400立方米; 泵站總單耗:0.2064千瓦時/立方米; 取2001年7月8日——19日3#、6#泵工頻運行的運行記錄計算: 總用電量:667500千瓦時; 總供水量:3115200立方米; 泵站總單耗:0.2143千瓦時/立方米; 32天3#、6#泵工頻運行時泵站總單耗為: (0.2064+0.2143)/2=0.21千瓦時/立方米。 現(xiàn)在3#泵工頻運行,6#泵變頻運行(30HZ),匯管閥門關(guān)閉,兩臺泵單獨運行。以2002年1月9日19:00時——14日7:00時的記錄為依據(jù)計算結(jié)果如下; 總用電量:154200千瓦時; 總供水量:1064700立方米; 泵站總單耗:0.14千瓦時/立方米; 原6#泵工頻運行時,單耗為0.24千瓦時/立方米;現(xiàn)變頻運行時單耗為0.06千瓦時/立方米。 從2002年1月9日19:00時—到14日7:00時為4.5天,則日平均水量為:1064700/4.5=236600立方米。 年節(jié)電量:0.07*23.66*365=604萬瓦時,合RMB:268.78萬元。 8、變頻改造后,水廠的工藝改善 1)北京利徳華福公司生產(chǎn)的高壓變頻器,內(nèi)置了西門子公司的S7-200系列PLC,在現(xiàn)場實現(xiàn)外部邏輯控制時,非常方便。例如:閥門聯(lián)動功能使值班人員,在啟、停泵時無需再對閥門進(jìn)行任何操作;減少了工作量和誤操作;冷卻水流量保護(hù)功能保證了水泵電機安全穩(wěn)定的運行。 2)6#泵變頻改造后,電機的轉(zhuǎn)速、電流、水泵的出口壓都明顯下降,使電機水泵的運行狀況明顯改善,不僅直接節(jié)約耗電量,而且,由于變頻器的軟啟動功能,減少了對電機和電網(wǎng)的沖擊,延長了設(shè)備的使用壽命,降低了設(shè)備的維修費用。 3)變頻器采用壓力閉環(huán)控制,保證管網(wǎng)水壓0.1MPa。由于變頻器的調(diào)速平滑,控制精度高,所以管網(wǎng)壓力波動范圍很小,能充分滿足現(xiàn)場供水工藝要求。 4)利徳華福公司生產(chǎn)的高壓變頻器具有完善、靈敏的故障檢測、診斷、報警、跳閘等功能,保證電機水泵始終安全運行。 5)上位機的監(jiān)控功能和遠(yuǎn)程撥號監(jiān)控功能為用戶實現(xiàn)集中監(jiān)控創(chuàng)造了必要條件。 9、結(jié)論 經(jīng)過實踐的證明,這次龍虎泡取水廠的水泵變頻改造是成功的,取得的經(jīng)濟效益和社會效益是顯而易見的。一是節(jié)約了大量電能,降低了供水成本;二是增大了系統(tǒng)可調(diào)范圍,提高了系統(tǒng)運行的靈活性;三是降低了水泵電機的轉(zhuǎn)速,減少了機泵的啟動沖擊和機械摩擦、震動,延長了機組的使用壽命;四是減小了機泵運行噪音,改善了工作環(huán)境;五是智能化的聯(lián)動功能和完善的故障保護(hù)功能,即提高了工作效率,又增強了系統(tǒng)安全可靠性。 所以,高壓大功率變頻調(diào)速技術(shù)是一項利國利民、有廣泛應(yīng)用前景的高新技術(shù),用于供水行業(yè)的水泵調(diào)速或恒壓供水系統(tǒng),具有重大的現(xiàn)實意義。這種高壓大功率變頻調(diào)速裝置,必將成為未來供水行業(yè)節(jié)能、改造的首選設(shè)備!- 1夢龍項目管理軟件
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