工程項(xiàng)目管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 工程項(xiàng)目管理軟件 | 裝飾管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 購(gòu)買(mǎi)價(jià)格 | 在線試用 | 手機(jī)APP | 產(chǎn)品資料
X 關(guān)閉
工程管理軟件

當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 工程管理軟件

微堿解—厭氧水解—SBR好氧生化法處理有機(jī)磷農(nóng)藥廢水

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114

簡(jiǎn)介: 介紹了微堿解—厭氧水解—SBR好氧生化法處理有機(jī)磷農(nóng)藥廢水的工藝流程、工藝參數(shù)和處理效果。廢水處理設(shè)施運(yùn)行結(jié)果:廢水CODCr去除率平均為90.1%,BOD5去除率平均為94.2%,TP去除率平均為84.9%。
關(guān)鍵字:微堿解 厭氧水解 SBR 有機(jī)磷農(nóng)藥廢水

  有機(jī)磷農(nóng)藥廢水成分復(fù)雜、濃度高、毒性強(qiáng),對(duì)環(huán)境造成的污染較為嚴(yán)重。國(guó)外從20世紀(jì)50年代開(kāi)始研究有機(jī)磷農(nóng)藥廢水治理技術(shù),已用于生產(chǎn)規(guī)模的技術(shù)有活性炭吸附法、生化法和焚燒法等。我國(guó)從20世紀(jì)60年代初開(kāi)始對(duì)有機(jī)磷農(nóng)藥廢水處理方法進(jìn)行研究,已建成40多套生化處理裝置,但大多數(shù)都采用老式的傳統(tǒng)活性污泥法,加上預(yù)處理和后處理措施不完善,廢水處理難以達(dá)標(biāo)。本文推薦的中和微堿解—厭氧水解—SBR好氧生化法處理有機(jī)磷農(nóng)藥廢水技術(shù),是由鄭州工業(yè)大學(xué)與沙隆達(dá)鄭州農(nóng)藥有限公司共同研究開(kāi)發(fā)的。經(jīng)沙隆達(dá)鄭州農(nóng)藥有限公司兩年多的運(yùn)行實(shí)踐證明,該技術(shù)處理有機(jī)磷農(nóng)藥廢水效果好,是一項(xiàng)成熟的工業(yè)化技術(shù)。

  廢水來(lái)源及水質(zhì)

  該公司有機(jī)磷農(nóng)藥廢水主要來(lái)自氧化樂(lè)果、久效磷等產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程。按污染程度可將廢水分為兩部分,一部分為高濃度有機(jī)磷農(nóng)藥廢水,其主要成分為硫磷酯、氯化銨、氯乙酸甲酯等。對(duì)該廢水首先采用沉降分離法將絮狀物硫磷酯沉降分離,回收后的粗酯經(jīng)過(guò)精制再利用,分離后水中的硫磷酯經(jīng)高效萃取塔,用氯乙酸甲酯(萃取劑)強(qiáng)化萃取回收,經(jīng)過(guò)回收預(yù)處理后,廢水的COD為2000 mg/L左右。另一部分為其他生產(chǎn)單位排放的廢水,其COD為300~400 mg/L。兩種廢水混合后形成綜合有機(jī)磷農(nóng)藥廢水,水量為2000 m3/d。綜合有機(jī)磷農(nóng)藥廢水水質(zhì)見(jiàn)表1。

  

  廢水處理工藝流程

  根據(jù)廢水水質(zhì)及小試、中試試驗(yàn)結(jié)果,我們決定用中和微城解—厭氧水解—SBR好氧生化法處理該廢水。有機(jī)磷農(nóng)藥綜合廢水處理工藝流程見(jiàn)圖l。

  

  各股酸性、堿性有機(jī)磷農(nóng)藥廢水進(jìn)中和池進(jìn)行中和,然后加稀堿液調(diào)整pH,進(jìn)行微堿解脫毒處理。堿解后廢水經(jīng)格柵進(jìn)入調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)后的廢水經(jīng)泵均勻提升至均化水解池。廢水是否需要進(jìn)行均化水解強(qiáng)化預(yù)處理,視進(jìn)水情況而定,若進(jìn)水污染負(fù)荷不太高,可不進(jìn)均化水解他,將廢水直接由調(diào)節(jié)油泵送至SBR(Sequencing Batch Reator,序列批量式反應(yīng)器),采用鼓風(fēng)機(jī)及潛水曝氣攪拌機(jī)聯(lián)合充氧,處理后的廢水部分回用,余者外排。

  在SBR內(nèi),廢水中的污染物被污泥吸附,被吸附的物質(zhì)在供氧條件下受到生物外酶的作用,降解成較簡(jiǎn)單的易溶物質(zhì),滲入細(xì)胞,再在內(nèi)酶作用下進(jìn)行新陳代謝中的氧化、還原、合成反應(yīng),最終使水體中的污染物分解為CO2、H2O、PO43等物質(zhì),使廢水達(dá)標(biāo)排放。整個(gè)處理工藝過(guò)程采用微機(jī)自控操作,同時(shí),也可以手動(dòng)操作。

  工藝流程分析

  3.1 中和微堿解處理

  我們選擇穿孔道自然混合中和池為微堿解設(shè)備,利用農(nóng)藥廠堿性廢水與酸性廢水進(jìn)行中和,再用本廠氯堿車(chē)間的稀堿液調(diào)控廢水的pH(7.5~8.5),進(jìn)行有機(jī)磷農(nóng)藥廢水堿解反應(yīng)。

  中和池按兩組布置,每他長(zhǎng)×寬=11.30 m×5.40 m,有效水深2.6m,有效容積260 m3。酸、堿廢水經(jīng)過(guò)配水槽底部的配水孔均勻進(jìn)入各池配水槽,進(jìn)行廢水中和堿解,然后由均布在池中部的3根水下穿孔管引入混合池,溢流進(jìn)入格柵間。

  中和微堿解工藝參數(shù)為:廢水處理能力為2500m3/d,廢水停留時(shí)間為2h,出水pH為7.5~8.5。

  3.2 厭氧水解處理

  厭氧水解不同于有機(jī)磷農(nóng)藥廢水的堿性水解和酸性水解,是指在厭氧微生物作用下進(jìn)行的生物水解反應(yīng),屬于厭氧發(fā)酵前處理階段。

  均化水解池屬于升流式污泥床反應(yīng)器(UASB),廢水經(jīng)折流板下流后.從底部上流通過(guò)污泥床,大量微生物將進(jìn)入水中的顆粒物質(zhì)和膠體物質(zhì)迅速截留和吸附,截留下來(lái)的物質(zhì)吸附在水解污泥表面,在大量水解細(xì)菌的作用下將不溶性有機(jī)物分解為可溶性物質(zhì),在產(chǎn)酸菌的協(xié)同作用下將大分子物質(zhì)、難以生物降解的物質(zhì)轉(zhuǎn)化為易生物降解的小分子物質(zhì),這一過(guò)程對(duì)較難處理的農(nóng)藥廢水來(lái)說(shuō),是提高廢水可生化性和較好的預(yù)處理工藝。

  均化水解池設(shè)計(jì)為折流式,形成進(jìn)水混合段、折流反應(yīng)段和沉淀回流段3個(gè)部分。均化水解池按兩組布置,每組3格,每格長(zhǎng)×寬=5m×5m,有效水深4.6m,總?cè)莘e675m3。廢水在折流反應(yīng)段(下行區(qū)寬0.7m,上行區(qū)寬4.3m)的底部向上配水進(jìn)入水解污泥床反應(yīng)區(qū),再溢流至下格的下行區(qū),末端一格的上行區(qū)設(shè)有斜管,作為沉淀區(qū)來(lái)截留水解污泥,用回流泵將廢水回流至前端進(jìn)水區(qū),廢水回流同時(shí)也起到水質(zhì)均和作用。

  厭氧水解工藝參數(shù)為:廢水處理能力為2500 m3/d,水解反應(yīng)時(shí)間為4.7 h,沉淀時(shí)間為1.8 h,水力停留時(shí)間為6.5 h,回流比為25%~50%,COD去除率為30%~40%,有機(jī)磷去除率為25%。

  3.3  SBR好氧生化處理

  3.3.1  SBR的特點(diǎn)

  SBR獨(dú)到之處在于它提供了時(shí)間程序的廢水處理,而不是連續(xù)提供的空間程序的廢水處理。其特點(diǎn)是:(1)自動(dòng)化程度高,使用電動(dòng)閥門(mén)及集中電訊號(hào)控制設(shè)備,工藝運(yùn)行易于控制;構(gòu)筑物簡(jiǎn)單,可代替?zhèn)鹘y(tǒng)活性污泥法的曝氣池、二沉池及污泥回流系統(tǒng),節(jié)省占地。(2)廢水沉淀時(shí)沒(méi)有進(jìn)水干擾,可避免短路,污泥濃度高,泥水分離效果好。(3)進(jìn)出水濃度梯度大,反應(yīng)速度快,效率高,耐負(fù)荷沖擊能力強(qiáng)。(4)采用鼓風(fēng)潛水曝氣,提高了氧的利用率,動(dòng)力消耗少,運(yùn)行成本低。(5)不需投加任何藥劑,除磷效果顯著,去除率高。

  SBR運(yùn)行中有缺氧、兼氧和富氧3種狀態(tài),具有A/O法脫氮及A/A/O法除磷效果。

  3.3.2  SBR的設(shè)計(jì)及運(yùn)行

  SBR曝氣池按4組布置,每池長(zhǎng)×寬=10 m×10 m,有效池深5m,有效容積為480m3×4,廢水處理能力為2500 m3/d,VSS的BOD5負(fù)荷為0.3kg/(kg·d),單池需氧量為1292kg/d,各池運(yùn)行周期為8 h。

  當(dāng)本池排水完畢且接前池進(jìn)水信號(hào)后,開(kāi)啟進(jìn)水閥門(mén)進(jìn)水,同時(shí)進(jìn)行攪拌,進(jìn)水超過(guò)1 h且池內(nèi)水位超過(guò)半池時(shí)開(kāi)始曝氣,同時(shí)發(fā)出后池進(jìn)水信號(hào),曝氣5 h后,停止攪拌,廢水進(jìn)入靜止沉淀狀態(tài),沉淀1 h后排水,水位降至最低水位后,關(guān)閉排水閥,系統(tǒng)進(jìn)入下一個(gè)運(yùn)行周期。

  SBR好氧生化運(yùn)行周期情況見(jiàn)圖2。

  

  處理設(shè)施運(yùn)行情況及處理效果

  該處理設(shè)施于1997年9月底建成。在接種原有生化處理設(shè)施中的馴化污泥并經(jīng)過(guò)3個(gè)月的運(yùn)行調(diào)試后,于1997年12月正式投入運(yùn)行。日常運(yùn)行管理工作包括:(1)根據(jù)廢水pH確定稀堿液的投加量,控制度水pH在7.5~8.5;(2)當(dāng)進(jìn)水濃度高于設(shè)計(jì)值較多時(shí),適當(dāng)延長(zhǎng)曝氣時(shí)間;當(dāng)進(jìn)水濃度較低時(shí),縮短曝氣時(shí)間,曝氣時(shí)間控制在3~6h之間。

  該處理設(shè)施自正式投入運(yùn)行至1999年底,出水水質(zhì)符合GB8978—96排放標(biāo)準(zhǔn)。1999年除6、7、8月停產(chǎn)檢修外,全年運(yùn)行數(shù)據(jù)如表2所示。

  

  由表2可以看出,廢水COD去除率平均為90.1%,BOD5去除率平均為94.2%,TP去除率平均為84.9%。

  結(jié)束語(yǔ)

  (1)采用中和微堿解—厭氧水解—SBR好氧生化法處理有機(jī)磷農(nóng)藥廢水,COD去除率平均為90.1%,BOD5去除率平均為94.2%,TP去除率平均為84.9%,出水達(dá)到GB8978—96標(biāo)準(zhǔn)。

  (2)有機(jī)磷農(nóng)藥廢水處理裝置采用計(jì)算機(jī)進(jìn)行自動(dòng)控制,自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)有多種運(yùn)行模式,可根據(jù)廢水水質(zhì)方便地加以轉(zhuǎn)換,最大限度地保證了廢水的處理效果。

  

  第一作者簡(jiǎn)介:孟連軍(1968-),男,河南省虞城縣人,學(xué)士,現(xiàn)任沙隆達(dá)鄭州農(nóng)藥有限公司副經(jīng)理,主要認(rèn)事農(nóng)藥化工環(huán)保技術(shù)研究和環(huán)保管理工作。

發(fā)布:2007-07-30 09:44    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
相關(guān)文章:

泛普工程管理軟件其他應(yīng)用

項(xiàng)目管理工具 禪道項(xiàng)目管理軟件 夢(mèng)龍項(xiàng)目管理軟件 微軟項(xiàng)目管理軟件 裝飾管理系統(tǒng) 裝修預(yù)算軟件 項(xiàng)目計(jì)劃軟件 項(xiàng)目進(jìn)度管理軟件 軟件項(xiàng)目管理工具 材料管理軟件 工程項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng) 項(xiàng)目管理系統(tǒng) 施工管理軟件 建筑工程項(xiàng)目管理軟件 工程管理軟件