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項目管理系統(tǒng)

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傳統(tǒng)活性污泥工藝運行方式的改進

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簡介: 改變傳統(tǒng)活性污泥法的運行方式,使其成為AO工藝或連續(xù)流間隙曝氣工藝,具備生物除磷脫氮功能。經(jīng)兩種工藝處理后出水NH3-N<3mg/L;TP、TN去除率分別為72%和80%。適用于老污水處理廠的改造和新建污水廠的設(shè)計。?
關(guān)鍵字:AO工藝 連續(xù)流間隙曝氣 生物除磷脫氮

1 傳統(tǒng)工藝低負荷運行除磷脫氮的限度

  由于傳統(tǒng)工藝運行的污水廠沒有深度凈化功能,也沒有更多資金新建大規(guī)模污水處理廠,因此對老廠原工藝進行改進,使其成為AO或連續(xù)流間隙曝氣工藝是十分必要的。?
  常規(guī)的活性污泥法采用的污泥負荷為0.2~0.3kgBOD5/(kgMLSS·d),曝氣 池活性污泥濃度控制在2~3g/L之間,泥齡維持在4~5d以內(nèi)。由于泥齡短,活性污泥中硝化菌的增殖速率小于其隨剩余污泥排出的速率,因而常規(guī)活性污泥法在滿負荷的條件下,氨氮去除率低,一般僅為20%~30%。?
  為使按常規(guī)法設(shè)計的污水廠獲得滿意的硝化效果,必須減小污泥負荷,提高污泥泥齡。在不增加曝氣池容積的前提下,可采用的辦法就是提高曝氣池污泥濃度。為了達到這一目標,要保證做到以下兩點:一是活性污泥具有良好的沉降性能;二是曝氣系統(tǒng)具有足夠的供氧能力 。?
  為了改善污泥的沉降性能,可采用超越初沉池的辦法,這樣進水中懸浮顆??赡艹蔀榧毦跄暮诵?。
某污水處理廠采用超越初沉池的低負荷活性污泥法,嚴格控制曝氣池溶解氧(前段1.1mg/L,中段1.6mg/L,后段2.8mg/L),運行結(jié)果表明,BOD5的去除很好,出水平均值<10mg/L,去除率達95.4%;NH3-N硝化相當完全,出水為0.1mg/L,硝化率為99.6%;氮磷的去除情況見表1。

表1 污染物降解指標工藝BOD3/TNBOD5/TPTN(mg/L)TP(mg/L)有機氯(mg/L)流入流入流入流出去除率
(%)流入流出去除率
(%)流入流出去除率
(%)傳統(tǒng)工藝4.119.150.821.857.011.15.649.323.61.693.3AO工藝4.326.760.012.080.09.62.772.029.13.687.6連續(xù)流間隙曝氣4.431.233.99.372.55.31.374.612.11.884.9

  超越初沉池,提高曝氣池污泥濃度的運行結(jié)果表明,硝化的效果相當好,氨氮去除率達99%,但出水的總氮在20mg/L以上,去除效果還不是很理想。
  某污水廠設(shè)計處理能力27 000 m3/d,實際水量為15 000m3/d,進水中很大部分為工業(yè)廢水。超越初沉池低負荷活性污泥法運行數(shù)據(jù)表明,在平均水溫為26.6 ℃,MLSS為4.98 g/L,SVI為50.5 mL/g時,COD、BOD5的去除率達90%以上,出水NH3-N為3.0mg/L,硝化率為85.3%,當BOD5/TN為4.4時,總氮去除率為48.5%。
  總之,低負荷傳統(tǒng)活性污泥法除磷脫氮的量是很有限的。為了進一步提高總氮去除率,可充分利用傳統(tǒng)工藝的現(xiàn)有設(shè)施和設(shè)備,對工藝進行切實可行的改進,使之成為高濃度活性污泥AO工藝,使氮、磷的去除提高到一定水平。

2 低負荷AO工藝

  利用傳統(tǒng)工藝的全部設(shè)施,關(guān)閉曝氣池前1/3段空氣管,安裝攪拌機,保持原來的回流方式和回流比,變傳統(tǒng)工藝為缺氧—好氧(AO)工藝。運行參數(shù)見表2。

表2 各種工藝運行參數(shù)(平均值)工藝氣溫
(℃)回流比
(%)水力停留時間
(h)泥齡
(d)容積負荷
(kgBOD5/m3.d)污泥負荷
(kgBOD5/(KGMLSS.d)污泥濃度
(g/L)SVI
(mL/g)傳統(tǒng)工藝17.3106814.30.6010.1026.5368.0AO工藝15.310088.20.7380.1335.7968.5連續(xù)流間隙曝氣17.41901511.60.2300.0426.5149.3

  與常規(guī)意義的AO法不同之處在于,本工藝不設(shè)內(nèi)回流裝置,僅設(shè)污泥回流系統(tǒng),工藝流程如圖1所示。

  在運行中采用了兩種容積比,缺氧:好氧為1:1或1:3。由表3可見,1:1的情況總氮去除率略高于1:3的情況,但并無明顯的優(yōu)勢。缺氧區(qū)容積的設(shè)定首先應保證系統(tǒng) 在COD、BOD5、NH3-N、SS等方面有良好的去除率,故本工藝的1:3容積比是合適的, 污泥回流比為80%~100%。?
  該工藝進水COD、BOD5平均值為543和246mg/L,出水平均值為47和17mg/L,去除率分別達到91.3%和93.1%,進水NH3-N為30.2mg/L,出水為0.5mg/L,硝化率為98.2%,TN和TP的降解指標見表1。?
  AO工藝對總氮的去除已大為改善,出水TN在12mg/L左右,去除率達80%,TP的去除尚未達到較好水平,但相對于進水的9.6 mg/L,出水已有很大程度的降低,如果輔以其他方式的除磷,AO工藝是一種適合于老廠改進的方案。?

3 連續(xù)流間隙曝氣工藝

  眾所周知,SBR法中間歇曝氣的方法有較好的去除氮磷能力。對于按傳統(tǒng)活性污泥法設(shè)計的污水廠,不可能按SBR法運行。一是不可能間斷進水,二是不可能從曝氣池出水。因此,保留高濃度活性污泥法運行中已有的經(jīng)驗,只把連續(xù)曝氣改為分時段曝氣,保持正常流量的進出水,就可把這個改進后的工藝稱為連續(xù)流間隙曝氣工藝。?
  某污水處理廠設(shè)計能力27000m3/d,實際水量為15000m3/d,由于水量負荷低,故減少曝氣量,縮短曝氣時間,連續(xù)運轉(zhuǎn)的鼓風機輪流給兩組曝氣池充氧,8h為一周期,運行參數(shù)見表2。
  在生產(chǎn)性試驗的運行期間,進行了三個不同工況的研究,其運行參數(shù)和結(jié)果見表3。

表3 工況A、B、C運行參數(shù)和結(jié)果參數(shù)工況A工況B工況CHRT(h)14.710.99.2曝氣時間(h/d)12(每次4h)15(每次5h)15(每次5h)非曝氣時間(h/d)12(每次4h)9(每次3h)9(每次3h)MLSS(g/L)6.516.676.92SVI(mL/g)49.346.745.6COD污泥負荷[kgCOD/(kgMLSS.d)0.0830.1120.202BOD5污泥負荷[kgBOD5/(kgMLSS.d)0.0420.0560.074氣溫(℃)16.514.7 COD(mg/L)進水329.3340.1535.2出水47.838.649.2去除率%85.588.790.8BOD5(mg/L)進水164.5169.5194.9出水14.013.815.2去除率%91.591.992.2NH3-N(mg/L)進水20.221.420.7出水2.93.54.1去除率%85.683.680.2TN(mg/L)進水36.337.639.8出水9.710.810.2去除率%73.371.374.4

  由表3可見,這三個工況的運行情況都很好,用于老廠的改造是完全可行的。出水COD和BOD5與工藝改進前相似,硝化率相似,TN、TP出水濃度大為降低,去除率達到72.5% 和74.6%,由于氮、磷的去除消耗了碳源,因而工藝改進前后BOD5、COD的去除機理不同。?
  活性污泥鏡檢發(fā)現(xiàn),菌膠團密實,在團狀結(jié)構(gòu)中有不透光的核心。鐘蟲及采蓋蟲成株茂盛,數(shù)量極其多,很難發(fā)現(xiàn)游動型的后生動物如輪蟲等。污泥指數(shù)小、污泥沉降性能好的原因 在于:①間隙曝氣方式抑制了游動型后生動物的生長,菌膠團密實;②因超越初沉池,入流惰性物質(zhì)與污泥絮體結(jié)合在一起,增加了污泥的體積質(zhì)量;③保持50%以上的高回流比,污泥新鮮,利于沉降。?
  當氣溫下降至4 ℃左右,BOD5、COD的降解幾乎沒受影響,但硝化水平下降,出水NH3-N上升至7.6mg/L,去除率下降至68%,總磷的去除率下降至63.2%。
  連續(xù)流間隙曝氣工藝中,曝氣時有機物部分被好氧微生物分解利用,部分由兼性微生物作糖元貯存;NH3-N被硝化桿菌最終氧化為NO3--N;溶解性磷鹽被聚磷菌吸收。不曝氣時,溶解氧被迅速消耗掉,開始了反硝化,入流帶來的有機物以及被貯存的糖元作電 子供體在 反硝化菌的作用下還原NO3--N為N2;聚磷菌把低分子有機酸變?yōu)橘A存在體內(nèi)的PHB,并釋放PO43-;活性污泥充分發(fā)揮其網(wǎng)捕和吸附功能,“過濾”污染物。

4 幾種工藝氮的去除途徑分析

  氮的最終去除途徑是生成N2或轉(zhuǎn)化入污泥。假設(shè)實際消耗的堿度包括入流NH3-N硝化和有機氮氨化再硝化兩部分,那么由NH3-N硝化的計算堿度與實際消耗堿度之差可以 推算出有機氮硝化消耗的堿度,從而推算出有機氮通過N2和污泥途徑去除的量,確定總氮兩種去除途徑所占比例。各種工藝的計算結(jié)果如表4所示。

表4 氮去除分配表工藝△TN(mg/L)
流入-流出有機氮(mg/L)
流入-流出計算耗堿度(mg/L,CaCO3)計實際耗堿度(mg/L)N2途徑(mg/L)污泥途徑
(mg/L)N2/△TN污泥途徑/△TN傳統(tǒng)工藝29.022.0163.0215.021.67.474.5%25.5%AO工藝47.725.5136.4196.037.98.879.4%18.4%連續(xù)流間隙曝氣26.713.379.183.513.812.151.7%45.3%

  連續(xù)流間隙曝氣工藝通過污泥途徑去除的氮最多,因而該工藝脫氮對BOD5/TN的要求最低。?

5 結(jié)論

 ?、?傳統(tǒng)活性污泥法經(jīng)過較為簡單的工藝改進后,具備了良好的生物除磷脫氮功能。
 ?、?工藝改進后,可節(jié)省部分用于曝氣的費用,但要求曝氣系統(tǒng)有更好的供氧能力,即供氧速率高。?
 ?、?由于城市污水中可被利用的有機物在保證脫氮(反硝化)之后所剩無幾,若要確保出水總磷小于1mg/L,有必要增加輔助除磷措施,如在進二沉池前加藥劑等。?
 ?、?連續(xù)流間隙曝氣工藝由污泥途徑去除的氮遠高于AO工藝,故間隙曝氣工藝的脫氮對有機 物依賴性更小。?

參考文獻:
  [1] Schonberger R. Wat Sci Tech, 1990,22(7.8):45-51.

發(fā)布:2007-07-30 10:22    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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