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深圳市羅芳污水處理廠二期工程調(diào)試
簡介: 介紹了深圳市羅芳污水處理廠二期工程的工藝概況和調(diào)試過程,以及氧化溝流場和溶解氧場測試結(jié)果。該工程各構(gòu)筑物、設(shè)備皆能夠正常運行,出水水質(zhì)全面穩(wěn)定達到國家二級污水處理廠一級排放標(biāo)準(zhǔn),其生物除磷效果達到國際先進水平,單位電耗在國內(nèi)外污水處理廠中處于先進水平,調(diào)試結(jié)果證明該工程是成功的。
關(guān)鍵字:城市污水 除磷脫氮 工程調(diào)試
1 工程介紹
1.1 調(diào)試概況
深圳市羅芳污水處理廠調(diào)試[1]的目的是:確保各構(gòu)筑物、管路系統(tǒng)和機電設(shè)備能夠按設(shè)計要求正常運行;確保各項運轉(zhuǎn)指標(biāo)達到設(shè)計要求;建立各設(shè)備和單元操作的操作規(guī)程;優(yōu)化運行參數(shù)和處理效果,為今后的正常運行、科學(xué)管理打下基礎(chǔ)。
調(diào)試小組首先根據(jù)設(shè)計文件制定調(diào)試大綱,再分階段提出調(diào)試計劃,具體從事調(diào)試工作。調(diào)試小組及時把調(diào)試的結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題以匯報的形式報告給深圳市給排水工程建設(shè)指揮部,并通報調(diào)試有關(guān)單位。
調(diào)試有關(guān)單位每周一在深圳市羅芳污水處理廠召開例會,討論、協(xié)調(diào)、解決調(diào)試中出現(xiàn)的問題。指揮部不定期召開調(diào)試工作匯報會,研究解決調(diào)試中遇到的重大問題。調(diào)試匯報會和做出重要決定的每周例會,皆由調(diào)試小組形成會議紀(jì)要,通知調(diào)試有關(guān)單位執(zhí)行。
調(diào)試小組首先進行設(shè)備檢查和空機調(diào)試(水下設(shè)備一般不進行空機調(diào)試,以免燒壞)。然后利用該廠一期工程出水進行氧化溝清水試驗,并進行溝內(nèi)流速場測試。待清水調(diào)試無故障后,氧化溝再轉(zhuǎn)入污水調(diào)試和污泥培養(yǎng)階段,并測定溶解氧場,其它構(gòu)筑物則直接進行污水調(diào)試。最后進行全流程的、較長時間的系統(tǒng)調(diào)試。
1.2 工程概況
深圳市羅芳污水處理廠始建于1990年,一期工程于1998年正式投入運行,二期工程于1999年動工修建,目前已經(jīng)建成投產(chǎn)。
深圳市羅芳污水處理廠二期工程設(shè)計規(guī)模為25萬m3/d,進廠原污水和處理后出水的水質(zhì)指標(biāo)(即GB 8978-96《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的一級標(biāo)準(zhǔn))見表1,此外表中還列出了進水水溫、出水pH和脫水后污泥含水率要求。
表1 羅芳污水處理廠二期工程設(shè)計進出廠水質(zhì)等指標(biāo)
指標(biāo)進水出水備注BOD(mg/L)150≤20校核進水濃度200 mg/L COD(mg/L)250~400≤60進水考慮工業(yè)污水成分 SS(mg/L)150≤20校核進水濃度200 mg/L TN(mg/L)30 氨氮(以N計mg/L) <> >≤15 TP(mg/L)4 磷酸鹽(以P計mg/L) ≤0.5 水溫(℃)14~28 pH 6.5~9 脫水后污泥含水率 ≤80%
圖1 污水處理系統(tǒng)工藝流程示意
該工程采用的主體工藝是三溝式氧化溝,見圖1。由于生物除磷的需要,氧化溝前單獨設(shè)置厭氧池。為了確保厭氧池達到嚴(yán)格的厭氧狀態(tài),又在厭氧池前增設(shè)回流污泥濃縮池。
回流污泥濃縮池停留時間約0.8 h?;亓魑勰噙M入池兩側(cè)進泥渠,經(jīng)配泥孔進入池內(nèi)。上清液與厭氧池的出水一起直接流入氧化溝配水井,并帶走大量的硝酸鹽。約50 %回流量的經(jīng)重力濃縮的污泥通過排泥管,與來自沉砂池的原污水一起進入?yún)捬醭亍?
厭氧池水力停留時間30 min,循環(huán)推流式,設(shè)置有水下攪拌器。
二期工程共采用4座三溝式氧化溝,每座設(shè)計規(guī)模6.25萬m3/d,設(shè)計水深5.8 m。轉(zhuǎn)刷安裝于氧化溝工作橋下,電動調(diào)節(jié)堰門分設(shè)于氧化溝兩側(cè)邊溝。
氧化溝各設(shè)備運行由時間控制按周期運行,每個周期分為6個階段,見圖2。
圖2 三溝式氧化溝(硝化-反硝化)運行方式
A階段。運行時間為1.5 h。污水進入潛水?dāng)嚢杵魅窟\行、曝氣轉(zhuǎn)刷全部關(guān)閉的缺氧狀態(tài)的Ⅰ溝,完成反硝化作用。Ⅰ溝內(nèi)混合液一部分進入Ⅱ溝,另一部分作為回流污泥排出。Ⅱ溝內(nèi)所有轉(zhuǎn)刷和潛水?dāng)嚢杵魅窟\行,進行硝化作用。好氧狀態(tài)的Ⅱ溝內(nèi)混合液進入Ⅲ溝。Ⅲ溝處于沉淀和出水狀態(tài),溝內(nèi)所有轉(zhuǎn)刷和潛水?dāng)嚢杵魅筷P(guān)閉,出水經(jīng)電動調(diào)節(jié)堰門排出。
B階段。運行時間為1.5 h。污水進入所有轉(zhuǎn)刷和潛水?dāng)嚢杵魅窟\行的好氧狀態(tài)的Ⅱ 溝。Ⅰ溝內(nèi)所有轉(zhuǎn)刷和水下攪拌器也全部運行。Ⅱ溝內(nèi)混合液進入Ⅲ溝和Ⅰ溝。Ⅲ溝處于沉淀和出水狀態(tài)。
C階段。運行時間為1 h。污水進入所有轉(zhuǎn)刷和潛水?dāng)嚢杵魅窟\行的好氧狀態(tài)的Ⅱ 溝,Ⅱ溝內(nèi)混合液一部分進入Ⅲ溝,另一部分作為回流污泥排出。Ⅰ溝內(nèi)所有轉(zhuǎn)刷和水下攪拌器全部關(guān)閉,處于預(yù)沉淀狀態(tài)。剩余活性污泥從Ⅰ溝排出。Ⅲ溝處于沉淀和出水狀態(tài)。
D,E,F(xiàn)階段。運行狀態(tài)分別與A,B,C階段基本相同,只是將Ⅰ溝與Ⅲ溝互換。
2 調(diào)試過程
2.1 單元調(diào)試
2001年11月19日,調(diào)試小組開始了設(shè)備檢查和空機調(diào)試的準(zhǔn)備工作。12月3日,開始進行氧化溝設(shè)備檢查及空機調(diào)試工作。12月4日,開始進行提升泵房的調(diào)試準(zhǔn)備、調(diào)試前檢查和空機運行試驗。
2001年12月25日,開始向1?#氧化溝和2?#氧化溝注入一期工程的二沉池出水。注水過程中,發(fā)現(xiàn)氧化溝出水集水槽的伸縮縫漏水,注水暫停。12月28日,經(jīng)施工單位整改,氧化溝出水槽漏水問題解決,氧化溝開始引入一期工程二沉池出水。然后,調(diào)試小組進行了氧化溝設(shè)備清水運行調(diào)試,并檢查厭氧池設(shè)備。
2002年1月10日,二期工程濃縮池和厭氧池從氧化溝泵入一期工程二沉池出水,開始進行設(shè)備清水運行調(diào)試。
在上述設(shè)備檢查和清水調(diào)試過程中,調(diào)試小組始終沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題,但發(fā)現(xiàn)了許多小問題,已經(jīng)分批提交給設(shè)計、監(jiān)理、施工、安裝和廠家。迄今為止,直接影響運行的問題已經(jīng)全部整改,尚有一些遺留問題在整改中。
2002年1月15日,二期工程開始進入污水,進行帶負(fù)荷污水調(diào)試和污泥培養(yǎng)的準(zhǔn)備。
2002年1月21日,根據(jù)該廠兩期工程的特點,將該廠一期工程的活性污泥,通過污泥脫水系統(tǒng)的濃縮池,溢流進入二期工程的進水系統(tǒng),污泥培養(yǎng)正式開始。1月25日,兩氧化溝的MLSS分別達到了1.6 g/L和0.9 g/L,1月29日分別達到1.6 mg/L和1.1 mg/L 。2月28日,1?#氧化溝中溝和邊溝MLSS分別達到4.1 g/L和4.4 g/L,2?#氧化溝達到3 g/L和2.9 g/L,已經(jīng)達到并超過設(shè)計要求,標(biāo)志著該廠污泥培養(yǎng)階段已經(jīng)結(jié)束。氧化溝出水清澈。
2.2 系統(tǒng)調(diào)試
單元調(diào)試圓滿完成后,污水處理廠系統(tǒng)投入較長時間的試運行,進行進一步的系統(tǒng)調(diào)試工作,以證實系統(tǒng)的處理性能,發(fā)現(xiàn)并及時糾正可能發(fā)生的不正常現(xiàn)象,優(yōu)化運行參數(shù),確保整個系統(tǒng)達到最佳的運行狀態(tài)和處理效果。
系統(tǒng)調(diào)試將通過多次PDCA循環(huán),發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,不斷優(yōu)化工藝參數(shù),改進系統(tǒng)處理效果,直到系統(tǒng)完全達到設(shè)計要求(詳見圖3)。
圖3 系統(tǒng)調(diào)試PDCA循環(huán)
2002年3月9日,二期工程系統(tǒng)調(diào)試開始進行。由于單元調(diào)試工作進行得非常充分,故系統(tǒng)調(diào)試工作非常順利,出水水質(zhì)很快穩(wěn)定達到設(shè)計要求。
2002年6月,系統(tǒng)調(diào)試工作順利結(jié)束。
3 處理效果
3.1 進出水主要污染物
2002年3月開始,調(diào)試小組對深圳市羅芳污水處理廠二期工程的進出水水質(zhì)和工藝參數(shù)進行了全面化驗分析。
調(diào)試期間,二期工程兩氧化溝出水的SS最大18 mg/L,最小5 mg/L,平均12 mg/L,大大低于設(shè)計要求的≤20 mg/L(見圖4)。
調(diào)試期間,氧化溝出水BOD最大10 mg/L,最小1~2 mg/L,平均5~6 mg/L,皆大大優(yōu)于設(shè)計要求的≤20 mg/L(見圖5)。
調(diào)試期間,氧化溝出水COD最大49~58 mg/L,最小11~12 mg/L,平均30 mg/L,大大低于設(shè)計要求的≤60 mg/L(見圖6)。
圖4 二期工程兩溝進出水SS變化
圖5 二期工程兩溝進出水BOD
圖6 二期工程兩溝進出水COD
調(diào)試期間,氧化溝出水pH在7.23~8.17范圍內(nèi),滿足設(shè)計要求的6.5~9。
綜上所述,二期工程出水的主要污染物指標(biāo)皆達到并大大優(yōu)于設(shè)計要求。
3.2 進出水營養(yǎng)物質(zhì)
二期工程出水氨氮設(shè)計要求≤15 mg/L,實際兩溝出水氨氮最大僅5.34 mg/L,平均在 0.22~0.67 mg/L之間,大大優(yōu)于設(shè)計要求(見圖7)。
圖7 二期工程兩溝進出水氨氮
調(diào)試期間,出水總磷兩溝平均在0.26~0.27 mg/L之間,小于0.5 mg/L(見圖8)。
圖8 二期工程兩溝進出水總磷
3.3 氧化溝污泥指標(biāo)
調(diào)試期間,二期工程氧化溝中溝的混合液懸浮固體濃度在1 752~5 448 mg/L之間,平均 3 456~3 478 mg/L,符合設(shè)計要求的3.4 g/L。
由于二期工程未設(shè)初沉池,故活性污泥中泥砂較多,有機物相對偏少,氧化溝中溝的混合液揮發(fā)性懸浮固體濃度偏低,僅占MLSS的43%。
調(diào)試期間,二期工程氧化溝中溝的污泥容積指數(shù)為78~96 mL/g,在100 mL/g以下,說明污泥沉降性能良好。2?#氧化溝邊溝的SVI為95.96 mL/g,污泥沉降性能不如中溝。
3.4 污泥脫水效果
深圳市羅芳污水處理廠二期工程在原一期工程的脫水間里新增加了3臺離心濃縮脫水機,擴大了污泥脫水能力。
二期工程的剩余污泥直接在離心機中濃縮脫水,一期工程污泥脫水則需要經(jīng)過帶式壓濾濃縮機濃縮,然后再經(jīng)帶式壓濾脫水機脫水。二者相比,二期工程的工作流程較短,操作更簡便。
調(diào)試期間,二期工程離心機脫水后污泥含水率平均在69%~71%之間,大大優(yōu)于設(shè)計要求的80%。與一期工程脫水后污泥的含水率平均82%相比,二期工程的脫水效果顯著提高。
3.5 生產(chǎn)運行情況
根據(jù)深圳市羅芳污水處理廠編制的《深圳市污水處理廠生產(chǎn)運行情況報表》,自2002 年3月進入試運行系統(tǒng)調(diào)試以來的生產(chǎn)運行情況見表2。
表2 二期工程2002年生產(chǎn)運行情況
月份污水量(萬m3)進水量(萬m3/d)單位電耗
(kW·h/m3)干泥(t)單位產(chǎn)泥量
(t/萬m3)一期二期一,二期二期折算3241.9214.17.140.23194.9391.520.43 4258.0225.07.500.22218.57101.820.45 5276.0289.39.330.22258.82132.450.46 6247.0280.79.360.24518.00275.540.98 平均255.7252.38.330.23297.58150.330.58 由表2可見,2002年3~6月期間,二期工程進水量在7.14~9.36萬m3/d之間,平均8.33萬m3/d,僅占設(shè)計進水量12.5萬m3/d的67%,仍然不足。
由表2可見,二期工程單位電耗在0.22~0.24 kW·h/m3之間,平均0.23 kW·h/m3 ,這在國內(nèi)外污水處理廠中無疑處于先進水平。
由表2可見,二期工程單位產(chǎn)泥量在0.43~0.98 t干泥/萬m3污水之間,平均0. 58 t干泥/萬m3污水,這在國內(nèi)外同類污水處理廠中也相對偏低。
4 氧化溝流場和溶解氧場
4.1 氧化溝流場
2002年3~4月,調(diào)試小組進行了氧化溝流場測定,共布置了28個測量點,每點測量 7個不同深度的流速,流速測量點位置見圖9,流速測量結(jié)果見表3和表4。
圖9 流場測定中流速測量點位置
由于兩個邊溝的工況完全一樣,所以流場必然完全一樣,故只須測量其中一個邊溝的流場即可。無論是邊溝還是中溝,其內(nèi)部工況是中心對稱的,所以其流場必然也是中心對稱的,故只須測量其一半流場即可。為了測量方便,測量點布置在工作橋附近。
由表3和表4可見,除邊溝斷面1的水深5 m
表3 中 溝 流 速
水深1 m2 m3 m4 m5 m5.5 m5.8 m 斷面10.680.670.620.700.720.750.71 斷面20.420.390.420.540.540.620.42 斷面30.580.590.560.560.580.490.48 斷面40.640.320.480.460.340.390.38 斷面50.490.500.600.490.470.490.47 斷面60.540.520.500.510.500.460.47 斷面70.500.500.510.510.520.490.48 斷面80.520.530.500.500.510.490.49 斷面90.680.540.540.620.540.520.50 斷面100.630.520.530.530.510.570.52 斷面110.610.590.580.560.560.520.50 斷面120.640.540.490.460.440.390.38 斷面130.680.670.620.700.720.750.77 斷面140.730.710.710.690.700.780.70 注:表中數(shù)據(jù)單位為m/s。表4 邊 溝 流 速
水深1 m2 m3 m4 m5 m5.5 m5.8 m斷面 10.320.450.350.330.280.250.26斷面 20.320.480.420.350.380.330.36斷面 30.330.370.440.690.620.500.52斷面 40.360.430.650.600.600.490.41斷面 50.420.390.420.540.540.620.57斷面 60.450.450.460.440.430.410.35斷面 70.630.450.420.480.460.420.44斷面 80.530.450.450.420.430.420.44斷面 90.510.490.460.470.450.440.40斷面 100.500.380.490.450.410.430.40斷面 110.280.230.130.150.100.110.15斷面 120.620.580.470.440.430.420.40斷面 130.420.380.420.380.380.350.33斷面 140.450.460.450.430.410.350.37 注:表中數(shù)據(jù)單位為m/s。以下和邊溝斷面11外,所有的實測流速皆大于0.3 m/s,滿足設(shè)計要求。
但是,邊溝斷面1和邊溝斷面11的流速具有特殊性。由圖9可見,兩處皆位于氧化溝水流轉(zhuǎn)彎以后的回流區(qū),故縱向流速較小。但是,由于測量結(jié)果未能反映作為回流區(qū)應(yīng)該具有的側(cè)向流速和豎向流速,所以兩處的實際流速應(yīng)該更大,而且回流區(qū)紊動強烈,所以兩處皆不可能出現(xiàn)活性污泥沉積的不良現(xiàn)象。
綜上所述,氧化溝流場基本良好,任何位置皆不會出現(xiàn)活性污泥沉積。
4.2 氧化溝溶解氧場
2002年3月,調(diào)試小組進行了氧化溝溶解氧場測定。共布置了10個測量點,溶解氧測量點位置見圖10。溶解氧測量結(jié)果見圖11和圖12。
圖10 溶解氧測量點位置
圖11 2002年3月邊溝溶解氧測量結(jié)果(缺氧)
圖12 2002年3月中溝溶解氧測量結(jié)果(好氧)
由于受到溶解氧探頭電纜長度的限制,每點只能測量水下1.5 m深度處的溶解氧,但是,氧化溝混合充分,該處的溶解氧基本上可以代表整個斷面的情況。
由圖11可見,在轉(zhuǎn)刷不開、水下推進器全開的條件下,氧化溝邊溝處于缺氧狀態(tài),此時平均溶解氧在0.1~0.9 mg/L范圍內(nèi),全部數(shù)據(jù)平均為0.36 mg/L,滿足工藝要求。
顯然,由于氧化溝剛從好氧階段進入缺氧階段 時溶解氧會高一些,然后逐漸降低,所以實測的邊溝溶解氧數(shù)據(jù)有一定范圍是合理的。
由圖12可見,在轉(zhuǎn)刷和水下推進器全開的條件下,氧化溝中溝處于好氧狀態(tài),此時平均溶解氧在4.12~7.37 mg/L范圍內(nèi),全部數(shù)據(jù)平均為5.22 mg/L,滿足工藝要求。
同樣由于氧化溝剛從缺氧階段進入好氧階段時溶解氧會低一些,然后逐漸提高,所以實測的中溝溶解氧數(shù)據(jù)有一定范圍,也是合理的。
值得注意的是,一般認(rèn)為氧化溝的溶解氧只能達到3 mg/L左右的水平,而羅芳污水處理廠氧化溝好氧狀態(tài)的中溝2002年3月17日測點2實測的溶解氧最高達到7.54 mg/L,當(dāng)日中溝各測點平均溶解氧高達7.37 mg/L,大大高于文獻所載的其它氧化溝,這應(yīng)該是該廠處理效果優(yōu)異的原因之一。這一現(xiàn)象說明該廠的設(shè)計優(yōu)秀,曝氣、攪拌設(shè)備良好,而且管理水平高。當(dāng)然,工藝并不要求如此高的溶解氧,在實際運行中可以適當(dāng)減少所開曝氣轉(zhuǎn)刷的數(shù)量,以減少能耗。
5 結(jié)語
深圳市羅芳污水處理廠二期工程各構(gòu)筑物、設(shè)備能夠正常運行,出水水質(zhì)全面穩(wěn)定達標(biāo),調(diào)試結(jié)果證明該工程是成功的。
二期工程生物除磷效果無疑達到國際先進水平,設(shè)計、建設(shè)、調(diào)試、管理方面的經(jīng)驗值得總結(jié)。
?◇作者通訊處:610081四川省成都市星輝中路11號 中國市政工程西南設(shè)計研究院
?○電話:(028)83311862 (0)13980019981
?○鄒利安 深圳市羅芳污水處理廠
林洪輝 深圳市益蘭格環(huán)境技術(shù)有限公司
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